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      鏈式刀庫控制體系設計研究

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      鏈式刀庫控制體系設計研究

      選刀過程的分析

      在自動換刀裝置開始換刀動作之前,鏈式刀庫應準確地將需要用到的刀具送到換刀位置。刀庫的運動由伺服電機控制,伺服電機通過驅動圓柱分度凸輪旋轉來帶動刀庫運動,凸輪旋轉一周,刀庫運動一個刀位。刀庫中存有32把刀具,假設X號刀具現(xiàn)在處于換刀位置,要求重新選取Y號刀具(X和Y是1至32之間的任意數(shù))。為了將Y號刀具送到換刀位置,必須正確判斷電機的轉向和記憶經過換刀位置的刀號[4]。在人機界面中將目標刀號Y輸?shù)絇LC的內部寄存器中。PLC將目標刀號Y與當前刀號X進行比較,若X=Y,自動換刀裝置開始換刀;若X>Y,將(Y+32—X)的值與16相比較,若大于則電機反轉,反之正轉;若X<Y,將(Y—X)的值與16比較,若大于則電機反轉,反之正轉。利用PLC內的C221增減計數(shù)器來記錄當前刀號X。當電機正轉時,C221的數(shù)值加1,反之減1。

      換刀過程的時序分析

      選刀過程完成以后,則需將刀庫中的刀具和機床主軸上的刀具進行交換,整個過程由氣缸和機械手配合完成。氣缸中的活塞桿通過連桿與撥叉連接在一起,撥叉用于實現(xiàn)刀套的翻轉和回轉。撥叉隨著活塞的運動而進行往復運動,從而撥動換刀位置上的刀套,使其完成90°往復翻轉?;钊倪\動由一個二位五通電磁閥來控制,同時,在氣缸上安裝了兩個磁性開關,用于檢測氣缸在完成刀套翻轉和回轉時活塞的位置。當磁性開關檢測到刀套的回轉信號后,機械手開始動作,機械手由ATC電機來控制。在換刀過程中,刀庫、氣缸和機械手三者之間應準確配合,若三者之間的配合不準確,將造成換刀動作的失?。?]。為了避免在換刀過程中各個動作發(fā)生相互干涉,本系統(tǒng)設計了刀庫及自動換刀裝置的動作時序。(1)當PLC接收到機床發(fā)出的換刀指令1時,伺服電機開始旋轉。(2)當目標刀具到達換刀位置時,PLC發(fā)出刀庫定位信號2,使伺服電機停止旋轉。(3)伺服電機停止旋轉后,翻刀電磁閥信號3接通,氣缸內活塞縮回,刀套翻轉,同時回刀磁性開關斷開。(4)當?shù)短追D完成后,翻刀磁性開關閉合,發(fā)出翻刀定位信號4。待氣缸內氣壓充足后,接通ATC電機信號5,機械手開始旋轉完成整個換刀動作[3]。(5)當機械手完成換刀動作后,PLC發(fā)出ATC電機停止信號6。ATC電機停止轉動后,回刀電磁閥接通,氣缸內活塞伸出,翻刀磁性開關斷開。當回刀磁性開關閉合時,發(fā)出回刀定位信號7,回刀電磁閥斷電,換刀過程結束。

      刀庫及自動換刀裝置的驅動設計

      1刀庫的驅動設計

      本控制系統(tǒng)利用伺服電機來驅動刀庫的運動。伺服電機帶有編碼器,能夠實現(xiàn)伺服電機的閉環(huán)控制,使刀庫能夠準確、快速定位。本設計中伺服電機選用安川SGMGV-13ADC61,伺服驅動器選用安川SGDV-120A01A。伺服驅動器有三種控制模式:轉矩控制模式、速度控制模式和位置控制模式。本設計采用位置控制模式,以PLC輸入到驅動器中的脈沖頻率來控制刀庫的運行速度,以脈沖數(shù)來控制刀庫的位置。刀庫的驅動設計圖如圖4所示。其中,CN2部分與旋轉編碼器相連,CN1部分與PLC相連。由于PLC是集電極開路輸出,因此將PLC與驅動器的脈沖、方向及清除信號端口連接時須各串聯(lián)一個2KΩ的上拉電阻。CN1單元中/S-ON為使能輸入,當/S-ON沒有信號輸入時電機停止轉動。SIGN和/SIGN控制電機轉動方向,當SIGN和/SIGN接通時伺服電機正轉;反之,伺服電機反轉。PULS和/PULS為脈沖輸入端口。

      2自動換刀裝置的驅動設計

      本設計中,自動換刀裝置由交流電機驅動。自動換刀裝置在運行過程中要求電機啟動平滑、制動快速,這里采用三菱FR-D740-1.5k變頻器來控制交流電機。自動換刀裝置的驅動設計圖如圖5所示,分為主回路和控制回路。主回路包括電源輸入(L1、L2、L3)和電機控制輸出(U、V、W);控制回路有5個多功能輸入端子(RH、RM、RL、STF、STL),RH、RM和RL控制電機多速選擇,STF和STL控制電機正轉和反轉。PLC通過控制回路的多功能端子使電機在不同轉速下運行。

      軟件設計

      本控制系統(tǒng)的操作界面采用北京亞控科技有限公司的組態(tài)王來設計,組態(tài)王適應性強、開放性好、易于擴展,能有效的實現(xiàn)對自動換刀裝置的實時監(jiān)測與控制。

      1組態(tài)王與PLC的連接組態(tài)王與三菱FX1N系列PLC的連接協(xié)議有:三菱協(xié)議、FX2-485協(xié)議、三菱EZSOCKET協(xié)議。本設計中采用三菱協(xié)議,同時,利用PLC的編程電纜將PLC的編程端口與計算機的串行口相連,實現(xiàn)兩者之間的通訊。為了使組態(tài)王和FX1N能正常通訊,組態(tài)王和PLC中的串口通訊參數(shù)應設為一致,本系統(tǒng)的通訊參數(shù)中波特率設為9600、數(shù)據(jù)位長度設為7、停止位長度設為1、奇偶檢驗位設為偶檢驗。

      2人機界面的設計控制系統(tǒng)的人機界面如圖6所示。人機界面包括三部分:刀庫運動的模擬、自動換刀裝置的監(jiān)控、刀庫運行的參數(shù)設置。

      結束語

      通過對換刀過程的分析,設計了刀庫及自動刀裝置的驅動系統(tǒng),同時利用組態(tài)王設計了人機界面,實現(xiàn)了人機對話。通過PLC編程尋找刀庫運動的最優(yōu)路徑,提高了加工中心的工作效率;通過人機界面和PLC的結合,使該系統(tǒng)操作簡單、監(jiān)控方便。經實驗證明,本控制系統(tǒng)性能穩(wěn)定、控制精確,能夠較好地滿足加工中心對自動換刀裝置的要求。

      作者:張躍明鄧衛(wèi)平官文楊宇吳鈞關耀東單位:北京工業(yè)大學機械工程與應用電子技術學院呼和浩特眾環(huán)(集團)有限責任公司

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