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摘要:本文對文72塊油藏注水現(xiàn)狀進行了簡要介紹,對現(xiàn)場存在的主要問題進行了詳細(xì)分析,對注水工藝技術(shù)提出了節(jié)能減排改進思路,現(xiàn)場組織實施了一系列優(yōu)化調(diào)整,并進行了節(jié)能減排效果分析和經(jīng)濟效益評價,在油田綠色低碳開發(fā)方面進行了有益探索。
關(guān)鍵詞:72塊;油藏注水;節(jié)能減排;研究與應(yīng)用
1生產(chǎn)概況
目前,文72塊共有注水井225口,開井89口,日注水平2600m3?,F(xiàn)有強制潤滑泵37臺,裝機總功率1.3820×104Kw,平均泵壓高達(dá)36.0-38.0Mpa,日耗電量10.0-13.5×104Kwh。在油田生產(chǎn)過程中,油田注水耗電占有較大的比重。
2存在的主要問題
①文72塊已進入高含水開采階段,注采井網(wǎng)水淹嚴(yán)重,開發(fā)過程中存在驅(qū)油效果差、低效益注水,經(jīng)濟效益越來越差。②部分注水站管網(wǎng)老化,結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)致管網(wǎng)效率不高,部分注水站泵壓和匯管壓差高達(dá)3.5Mpa以上,單井壓力管損5.0Mpa以上。③注水泵機組運行效率較低,部分電機運行效率在85.0%左右,注水泵運行效率80.0%左右,運行效率低于標(biāo)準(zhǔn)要求。④長期注水過程中,注水井地層、井筒出現(xiàn)了較嚴(yán)重的結(jié)垢現(xiàn)象,造成注水井地層堵塞,吸水能力逐漸下降,造成注水壓力升高,增加了注水能耗。
3節(jié)能減排技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用
2019年1月份,文72塊油藏從地質(zhì)、工藝方面制定了針對性的調(diào)整技術(shù)方案,并及時組織現(xiàn)場實施,取得了較好的節(jié)能減排效果。
3.1控水穩(wěn)油調(diào)配技術(shù)應(yīng)用
2019年1月份,通過開展注采井組調(diào)查,合理制定了日注20-40m3溫柔注水、間歇注水、停注地關(guān)等各類調(diào)配措施,確保能按時實現(xiàn)油藏控水穩(wěn)油目標(biāo)。①對于見效水淹不嚴(yán)重的注采井組實施溫和注水,日注水20-40m3,確保油井供液能力穩(wěn)定、含水穩(wěn)定、產(chǎn)量穩(wěn)定。②對于見效層水淹嚴(yán)重的注采井組實施間歇注水,依據(jù)油井生產(chǎn)動態(tài)按照月度、季度進行動態(tài)調(diào)整,確保油井液量下降、含水穩(wěn)定、產(chǎn)量基本穩(wěn)定。③對于見效層水淹嚴(yán)重、剖面多次調(diào)整的注采井組實施長期地關(guān),及時觀察油井液量、含水、產(chǎn)量狀況,依據(jù)動態(tài)變化進行注采調(diào)配。油藏控水穩(wěn)油措施實施后,平均日注水量減少560m3,每天節(jié)約注水耗電量5320Kwh。
3.2管網(wǎng)酸洗除垢技術(shù)應(yīng)用
注水干線機械清洗技術(shù)機理:采用圓盤清管器和PIG球反復(fù)通球清洗組合技術(shù),輸送介質(zhì)推動PIG球、圓盤清洗器沿管線前進,清除注水干線結(jié)垢。2019年2月以來,組織注水干線、單井管線實施整體清洗除垢,干線開挖6處清洗長度5.2公里。統(tǒng)計對比數(shù)據(jù)表明,清洗前后注水水質(zhì)得到有效改善。其次,組織對管線壓力損失大于5Mpa的16口注水井進行清洗,管線長度11200m,實施后減少壓力損失3.8Mpa,每天可以節(jié)約耗電量741Kwh。
3.3機組能效提升技術(shù)應(yīng)用
組織對運行效率低于80%的10臺Y280M-4型110kw電機進行了更新,電機平均運行效率提高到93.0%以上。電機更新后,節(jié)能效果測試數(shù)據(jù)如表3?,F(xiàn)場測試數(shù)據(jù)表明,更新10臺電機每天可以節(jié)約耗電量830kwh。組織對運行效率低于80%的15臺注水泵頭進行了更新,使注水泵運行效率提高到85%以上,更新后平均每天增加注水量160m3,每天可以節(jié)約耗電量630kwh。
3.4水井降壓增注技術(shù)應(yīng)用
隨著注水時間不斷增加,注入水中攜帶的機雜、懸浮物以及鈣離子逐漸造成地層堵塞,導(dǎo)致注水壓力上升,大幅度增加注水能耗。因此,通過采取洗井和酸化降壓措施是重要的節(jié)能途經(jīng)。開展帶壓洗井技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用。組織對WC72-86、W72-3、W72-158等3口井進行試驗,摸索合理的洗井水量、操作方式?,F(xiàn)場統(tǒng)計表明,洗井水量達(dá)到90m3時水質(zhì)基本與井口水質(zhì)相同,確定洗井水量90m3為合理水量。在制定帶壓洗井操作規(guī)程后,組織實施帶壓洗井措施30井次,平均單井壓力降低2.0Mpa,對應(yīng)日注水量1350m3,每天節(jié)約耗電量810Kwh。推廣應(yīng)用注水井酸化解堵技術(shù)。通過調(diào)查分析論證,對壓力上升、水量下降的注水井采取酸化解堵措施,現(xiàn)場應(yīng)用15井次,平均單井壓降4.5Mpa,增加注水量600m3,每天節(jié)約耗電量810Kwh。
4節(jié)能減排效益評價
文72塊油藏注水節(jié)能減排技術(shù)實施中,需要增投入干線酸洗措施費用12萬元,水井酸化措施費用45.0萬元,電機更新費用25萬元,泵頭更新費用6.0萬元,共計投入成本費用88.0萬元。文72塊油藏注水節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用后,全年累計節(jié)約耗電量327.07×104Kwh,按照單價0.65元計算,累計節(jié)約電費212.6萬元,投資回收期為151天,具有較好的經(jīng)濟效益和應(yīng)用價值。
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作者:張志剛 單位:中原油田分公司文留采油廠