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      冷凝水排放體系在卷煙廠的運用

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      冷凝水排放體系在卷煙廠的運用

      本文作者:劉熹作者單位:甘肅煙草工業(yè)有限責任公司

      1現(xiàn)狀分析

      1)薄板烘絲機在線生產(chǎn)能力4800kg/h,蒸汽耗量1500kg/h。烘絲機是葉絲生產(chǎn)線的關鍵設備,對于膨脹的葉絲高溫快速烘烤,提高葉絲填充值,它采用先進的復合干燥技術,通過傳導、輻射、強制熱風對流三種加熱方式,使煙絲快速加熱烘干,由除塵系統(tǒng)排出,從而排出青雜氣和部分游離煙堿,使煙絲醇和芬香。其中溫度控制就顯得極為關鍵,SH626型蒸汽耗量約1500kg/h,按每天三班20個工作時,共消耗30000kg蒸汽/天。

      2)烘絲機冷凝水排回收采用開放式冷凝水回收系統(tǒng),回收過程只針對儲水罐內(nèi)的冷凝水進行回收,對外接通大氣外溢的余汽沒有回收和再利用,造成了浪費。(圖一)烘絲機蒸汽源壓力1.0MPa,分兩路進入設備內(nèi)部,一路(工作壓力為0.8MPa)蒸汽分配至空氣熱交換器,經(jīng)過熱交換、管線疏水后,管道(壓力為0.18MPa)直接接通在儲水罐;另一路(工作壓力為0.25MPa)蒸汽分配至薄板熱交換板,經(jīng)過熱交換后,管道疏水(排放壓力要求為0MPa)也接通在儲水罐;這樣,兩路不同排放壓力要求的管道接在儲水罐內(nèi),儲水罐就必須滿足排放壓力要求為0MPa這一條件,原設計只對儲水罐內(nèi)的冷凝水通過齒輪泵增壓后進入回汽系統(tǒng)進行回收,開放設計的儲水罐由于直通大氣,儲水罐內(nèi)大量閃蒸汽從罐體的排空管中直排大氣,造成蒸汽能源的大量浪費。

      2方案分析

      針對問題,對冷凝水排放系統(tǒng)進行重新設計改造,以斯派薩克APT14疏水閥泵為核心,進行管路設計改造,首先,將經(jīng)過散熱器熱交換、管線疏水閥的這一路管道(壓力為0.18MPa)改道,接通在管網(wǎng)層回汽管線進行回汽的回收;第二步,拆除烘絲機儲水罐,對薄板回水系統(tǒng)進行改造,將原來開始浮球疏水閥系統(tǒng),改造為閉式疏水泵回收系統(tǒng)。如圖二所示:這樣,在拆除烘絲機儲水罐后,將兩路不同排放壓力要求的管線脫開,去除烘絲機儲水罐后的所有回收管線沒有直排大氣,兩套封閉管線系統(tǒng)各自回收余汽、冷凝水,通過對烘絲機回水、回汽的完全回收,達到節(jié)能降耗的目。

      圖中設備使用蒸汽壓力P1=1.0MPa,疏水管在儲水罐存放壓力P2=大氣壓,蒸汽用量Qmax=1662kg/h,排空氣蒸汽損耗Q`=685kg/h。

      該方案采用APT14自動疏水閥泵得以實現(xiàn),APT14同時具有疏水閥與機械泵的功能,體積小巧,排水順暢,甚至可以做到真空負壓狀況下進行冷凝水的排放。其工作原理如下:

      第一步(圖4)APT14,APT14HC和APT14SHC自動疏水閥泵運行于正排量原理。冷凝水自旋啟式止回閥進入閥體導致浮球上升。浮球通過一個多連桿軸與疏水閥機構相連。當上游系統(tǒng)壓力PS足以克服背壓PB時(圖4),積存的冷凝水將通過打開的第二級疏水閥機構排出。在這種狀況下,浮球將根據(jù)進入APT14冷凝水量自動調節(jié),控制疏水閥的開關。

      第二步(圖5)對一些溫控設備,可能會出現(xiàn)系統(tǒng)壓力PS低于背壓PB(圖5)。此時,標準的疏水閥將無法排除冷凝水,造成設備積水。

      第三步(圖6)APT14冷凝水將注滿泵體,提升浮球直至觸發(fā)換向連桿,打開動力蒸汽入口關閉乏汽閥。

      第四步(圖7)動力蒸汽快動機構使疏水閥模式迅速轉換為動力泵模式。隨著動力蒸汽入口閥的打開,APT14內(nèi)的壓力升至背壓以上,冷凝水從疏水閥座被壓入回收系統(tǒng)。

      第五步(圖8)隨著泵體內(nèi)冷凝水位的下降,浮球再次觸發(fā)換向連桿,關閉動力蒸汽入口打開乏汽閥。

      第六步(圖9)APT14,APT14HC和APT14SHC內(nèi)的壓力由于乏汽閥的打開而與冷凝水入口壓力平衡,冷凝水通過入口旋啟式止回閥重新進入。同時出口球形止回閥關閉防止冷凝水回流到泵體內(nèi),疏水和泵的循環(huán)重新開始。

      圖2-1表明,PMMA材料在燃燒初期的HRR能急速增加到800kW/m2左右,并能長時間維持較高的熱釋放速率,直至試件燃燒殆盡,HRR迅速回落。與此相比,PVC材料在初期階段的HRR上升較為平緩,一致維持在200kW/m2一下,整體呈下降趨勢。可見PVC材料的阻燃特性還是十分顯著的。

      3APT14疏水閥泵組成閉式冷凝水排放系統(tǒng)應用注意事項

      1)閉式系統(tǒng)應首先考慮內(nèi)部氣鎖問題,應將圖二中壓力平衡管接至冷凝水出口最高處,以保障冷凝水順利回流入APT14閥體內(nèi)部。

      2)動力蒸汽進給壓力理論不應大于6kpa。

      3)確保冷凝水出口與APT14閥基座安裝水平高度差不低于0.2m。

      4)閥體入口管路應設計管路容積不少于6L的積水管,作用是暫時存放在泵模式工作狀態(tài)下的過程流體,從而確保設備不積水。

      5)在烘絲機的管路改造中加入排空氣閥,可以很大程度提高設備換熱效率。

      4改造效果

      1)杜絕了烘絲機的積水現(xiàn)象,及時地排放大量冷凝水。

      2)省去了原系統(tǒng)中的泵,節(jié)約了電及大量泵維修維護費用。

      3)閉式系統(tǒng)回收所有冷凝水,不再有閃蒸汽及設備旁通而導致的蒸汽能源浪費,節(jié)能27%以上。

      閉式冷凝水回收系統(tǒng)的應用,為我們?nèi)〉昧肆己霉?jié)能效果。相對于改造前,設備的換熱效率大大增加,為設備產(chǎn)能的進一步提高打下了堅實的基礎。同時為解決蒸汽疏水閥負壓差狀態(tài)下的疏水問題,積累了寶貴的經(jīng)驗,有廣泛的應用推廣價值,同時APT14具有結構緊湊,安裝方便,安全可靠,也為企業(yè)節(jié)省了資金,節(jié)省了能源,對環(huán)境做出了應有的貢獻。

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