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      煤爐改造

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      煤爐改造

      摘要分析現(xiàn)行拋煤爐在燃燒組織上存在的缺陷,提出用相對獨(dú)立的層懸浮燃燒方法進(jìn)行改造,達(dá)到節(jié)能、環(huán)保的預(yù)期目標(biāo)。

      關(guān)鍵詞拋煤爐層懸浮燃燒

      1前言

      在我國,為數(shù)不少的35t/h以下拋煤爐仍在地方熱電廠運(yùn)行,這種鍋爐由于機(jī)械不完全燃燒損失居高不下,導(dǎo)致鍋爐效率低,環(huán)境污染嚴(yán)重。

      通過反復(fù)實(shí)踐和現(xiàn)場對比試驗(yàn),采用比較完善的顆粒原煤層燃燃燒與制備煤粉懸浮燃燒的方式,對35t/h拋煤爐進(jìn)行改造,達(dá)到比較滿意的經(jīng)濟(jì)與環(huán)保效果,試驗(yàn)表明,改造后鍋爐效率提高5~9%,煙囪黑煙基本消失。

      2拋煤爐在燃燒組織上存在的缺陷

      現(xiàn)行拋煤爐在燃燒組織上,是將粗細(xì)顆粒同時存在的原煤,遍過拋煤機(jī)“拋灑”方式使之粗粒煤層燃燃燒。要使拋煤爐中懸浮燃燒比較理想,應(yīng)同時具備三個條件:較細(xì)的煤粉顆粒度,較低的煤粉水份,合理的配風(fēng)方式。

      2.1懸浮燃燒對煤粉細(xì)度的要求

      煤粉是一種燃盡過程較長的燃料,煤粉的燃盡時間與煤粉粒徑成平方關(guān)系。

      當(dāng)燃燒室高度一定時,煤粉在燃燒室內(nèi)停留時間是一定的,當(dāng)未燃盡的煤粉一旦出了燃燒室,煤粉即停止燃燒,造成機(jī)械未完全燃燒損失。欲使煤粉在燃燒室內(nèi)得到充分燃燒,應(yīng)使煤粉細(xì)度越細(xì)越好。一般應(yīng)控制經(jīng)濟(jì)細(xì)度R90=18~25%。亦即煤粉粒徑大于90μm部份只占煤粉總量的18~25%。

      根據(jù)拋煤爐對原煤的最佳顆粒度配比:13~19mm、6~13mm、<6mm各占1/3的要求,顯然處于懸浮燃燒的細(xì)煤粒徑粗至以毫米計(jì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)粗于以微米計(jì)的煤粉,因此,其燃盡所需時間高出煤粉百倍以上。

      2.2煤粉水份對燃盡的影響

      煤粉開始著火的條件之一,是必須在燃燒室內(nèi)將煤粉加熱先將水份蒸干,然后在600~700℃條件下析出可燃揮發(fā)物點(diǎn)燃燃燒。當(dāng)煤粉水份越多,加熱蒸干時間就越長,則可供煤粉焦粒燃燒的時間越少。當(dāng)有制粉系統(tǒng)時,原煤在系統(tǒng)中有一個干燥過程,使成品煤粉的含水率小于1%。而拋煤爐入爐原煤沒有預(yù)干燥過程,其水份一般為6~10%,當(dāng)雨天時甚至大于12%,這對拋煤爐中細(xì)煤屑的懸浮燃燒是很不利的。

      2.3配風(fēng)方式對煤粉燃盡的影響

      前面提到,煤粉是一種燃盡時間較長的燃料。為使煤粉盡快、充分地燃燒,合理組織供氧是很關(guān)鍵的,首先,應(yīng)有少量空氣(一次風(fēng))與煤粉充分混合,在煤粉氣流噴出燃燒器噴口之后形成一個回流區(qū),以吸納高溫?zé)煔?,加速預(yù)熱過程使之點(diǎn)燃。隨后,及時將其余空氣(二次風(fēng))逐步混入,使焦碳微粒在富氧條件下充分燃燒。對拋煤爐來說,它既無前拱又無后拱,爐室空氣動力場很差。所謂懸浮燃燒,只是煤屑在爐室內(nèi)飛揚(yáng)。火床上方的空氣與細(xì)粉不可能得到良好混合燃燒,這就導(dǎo)致飛灰與飛灰可燃物的增加。

      2.4原煤顆粒度的均勻性對層燃燃燒的影響

      從理論上講,不同粒徑的原煤,通過拋煤機(jī)的作用,將顆粒粗的拋得遠(yuǎn),顆粒細(xì)的拋得近,達(dá)到不同粒徑的原煤分開層燃燃燒的要求。實(shí)際上,由于爐內(nèi)的復(fù)雜工況,如風(fēng)速、原煤水份、給煤量等因素的影響,往往使細(xì)煤粒仍然混雜在粗煤粒中間,影響爐排上煤層的通風(fēng)。這就是拋煤爐爐下灰可燃物含量與鏈條爐相當(dāng)?shù)脑?。若將?/3的細(xì)煤從較粗的煤粒中分離出來,則拋煤爐爐排上的煤層通風(fēng)條件將得到改善,使?fàn)t排上的煤層得到完全燃燒。

      3對拋煤爐燃燒系統(tǒng)的改造

      3.1工藝思路

      通過對現(xiàn)行拋煤爐燃燒工藝存在缺陷的分析,提出了各自相對獨(dú)立的煤粉懸浮燃燒和較粗粒原煤拋煤層燃燃燒的技術(shù)思路。首先,由原煤分離裝置,將原煤中粒徑小于4~5mm的細(xì)煤屑分離出來,制成成品煤粉,組織較完善的煤粉懸浮燃燒;其次,對粒徑大于4~5mm的原煤,仍經(jīng)過現(xiàn)有拋煤機(jī)拋灑到反轉(zhuǎn)爐排上,組織起通風(fēng)良好的層燃燃燒。

      3.2對拋煤爐燃燒系統(tǒng)的改造

      本著可靠、實(shí)用、節(jié)約投資的原則,僅對懸浮燃燒部份作了改造,對原有拋煤層燃部份基本上來作大的改動:

      a.在拋煤爐落煤管處加裝細(xì)煤分離裝置;

      b.分離出來的細(xì)煤,經(jīng)可調(diào)速的給煤機(jī)輸入磨煤機(jī);

      c.為簡化制粉系統(tǒng),選用帶有旋風(fēng)分離器的風(fēng)扇磨煤機(jī)。磨煤機(jī)的出力按鍋爐額定負(fù)荷耗煤量的1/3考慮。對35t/h拋煤爐,選用FM2-1000風(fēng)扇磨。該磨出力1800kg/h,允許原煤水份12%,成品煤粉細(xì)度R90≤23%,磨煤機(jī)出口風(fēng)壓H≥1750Pa。

      d.用于干燥原煤的熱風(fēng)分別取自鍋爐省煤器出口的煙氣(250℃)和預(yù)熱器出口的熱空氣(165℃)。運(yùn)行時根據(jù)磨煤機(jī)出口溫度、可適當(dāng)調(diào)整兩種干燥熱源的比例。

      e.燃燒器的布置:考慮到鍋爐子爐室結(jié)構(gòu)的限制,煤粉燃燒器選用直流式燃燒器二臺,二臺燃燒器分別布置在兩側(cè)墻后側(cè)看火孔處。燃燒器氣流交匯爐室斷面中心。為延長煤粉燃燒時間,燃燒器噴口稍向爐排傾斜。試驗(yàn)表明,燃燒口傾角對完全燃燒有重大影響。

      對35t/h拋煤機(jī)上述改造費(fèi)用為45~50萬元。

      4運(yùn)行與維護(hù)

      a.煤粉燃燒器一次風(fēng)是不可調(diào)的,在運(yùn)行時,控制磨煤機(jī)出口溫度≤150℃盡可能多用熱風(fēng)少用煙氣干燥原煙,以保證一次風(fēng)中空氣量>40%。

      b.調(diào)節(jié)燃燒器的二次風(fēng),控制煤粉著火點(diǎn)距噴口距離在0.3~0.5m左右。當(dāng)燃燒器停用時,應(yīng)微開二次風(fēng),保證燃燒器噴口得到有效冷卻。

      c.當(dāng)原煤很細(xì)時,應(yīng)調(diào)節(jié)給煤機(jī)轉(zhuǎn)速控制進(jìn)入磨煤機(jī)的細(xì)煤量不超過總煤量的1/3。否則噴粉量過多會造成懸浮燃燒惡化。

      d.由于1/3原煤進(jìn)入懸浮燃燒,使拋到爐排上的原煤量減少,煤層變薄、距離變遠(yuǎn),同時改善了層燃燃燒條件,燃盡時間較改造前縮短。為防止?fàn)t排末端脫火,造成爐排末端漏風(fēng)過大。應(yīng)適當(dāng)提高爐排速度,必要時適當(dāng)關(guān)小爐排風(fēng)。

      e.風(fēng)扇磨的葉輪與機(jī)殼襯板磨損較快,改造后的拋煤爐若再摻煤渣燃燒是不適當(dāng)?shù)?。?dāng)風(fēng)扇磨局部磨損導(dǎo)致振動較大時,可用校靜平衡的方法處理,若襯板磨損超過要求,可停機(jī)更換襯板。

      5改造前后的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較

      對比試驗(yàn)是在寧波小港熱電廠4號爐(35t/h拋煤爐)上進(jìn)行的。根據(jù)小港熱電廠習(xí)慣配煤方式,試驗(yàn)分純煙煤燃燒和煙煤中摻適量煤渣燃燒兩種,對比試驗(yàn)結(jié)果如表1。可以看到,鍋爐平均效率比改造前提高5.5%。按寧波小港熱電廠鍋爐負(fù)荷水平,若年運(yùn)行7000小時,一臺鍋爐年節(jié)約原煤1600噸。按當(dāng)前入廠原煤價格320元/噸,年節(jié)約原煤費(fèi)用51萬元,當(dāng)年收回投資。

      6結(jié)論

      拋煤爐改造成拋煤層燃和煤粉懸浮燃燒,可提高鍋爐效率5~8%。改造后的拋煤爐若再摻煤渣運(yùn)行是不可取的,雖然對鍋爐效率有所提高,但總體爐效比燒純煙煤下降,且加速風(fēng)扇磨的磨損,增加維修工作量。

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