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本文作者:張秀平作者單位:廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院
整改措施
1機(jī)車運(yùn)用過程整改措施
(1)在原電阻帶端頭處增加加強(qiáng)板,用特殊工具彎折成型,以增加每層電阻帶的剛度。目的是提高受熱剛度,避免粘連。
(2)派工藝人員到用戶使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改工藝交底,指導(dǎo)操作人員焊接,要求必須用氬弧焊焊接,焊接過程當(dāng)中必須保證焊接接觸面不小于電阻帶橫截面積,焊接完成后的焊件不得出現(xiàn)裂紋。
(3)縮短電阻帶端頭,以降低電阻帶因熱膨脹而引起的伸縮度,減小熱膨脹造成的與緊固瓷件之間的扭力撕裂。
2生產(chǎn)過程整改措施
(1)改進(jìn)電阻帶加工工藝,減小電阻單元在運(yùn)行過程中的熱蠕變。
(2)在技術(shù)文件要求的范圍內(nèi),盡量減小端頭電阻帶的熱膨脹伸縮度。
(3)提高裝置的散熱效果。
(4)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管,質(zhì)檢人員嚴(yán)格控制外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量及內(nèi)部生產(chǎn)的過程控制。
(5)提高生產(chǎn)一線工人的質(zhì)量意識(shí),車間技術(shù)人員到車間現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),要求在緊固瓷件連接處,操作人員組裝螺栓不宜太緊。
整改效果
全面推進(jìn)改進(jìn)措施后,共改進(jìn)機(jī)車制動(dòng)電阻裝置58臺(tái)車,4176個(gè)電阻單元,期間共發(fā)生6次電阻單元燒損,燒損率由整改前的7.2%降為0.14%,整改效果明顯。同時(shí),將改進(jìn)中的有效措施進(jìn)行了工藝固化,完善工藝卡片,使新造電阻制動(dòng)裝置得到工藝優(yōu)化。